屏蔽泵石墨轴承存在的问题
发布时间:2021-08-23 13:40:07
屏蔽泵运用中存在的问题:
(1)拆检机泵,发现后端石墨轴承磨损严重,摩擦面上有较深的沟痕,轴套和止推盘有不同程度的磨损。
(2)泵过载跳闸,轴承监测器指向红色报警。拆检发现前、后石墨轴承有不同程度的破碎。
(3)泵体振荡剧烈,出口压力动摇较大,进口管线有杂音,调整出口阀门开度后稍有平缓,工作状况介质温度稍高,出口压力不稳定。观察运转两天后,轴承监测器指向红区报警,拆检发现屏蔽泵前后石墨轴承有不同程度的决裂,止推盘有磨损,表面因过热变蓝。
(4)2010年7月丁二烯运送泵P-102A切换后发现泵体温度36℃,远远高出物料温度19℃,拆检发现滚动零部件均正常,处理平衡管时发现管内存有丁二烯聚合物,反向平衡管根本阻塞。疏通后试泵,运转正常。
(5)操作失误,操作条件不符合屏蔽泵的运转条件,形成屏蔽泵轴承失效。一次丁苯橡胶车间停车检修后开车时,丁二烯混合运送泵P-101A产生气蚀现象。开车时,P-101A泵出口压力0.45MPa,没有流量,泵头以及管线有杂音,明显气蚀现象。停泵进行排气操作,点车启泵,但仍是产生气蚀现象。
检查丁二烯储存罐液位及压力,400m3球罐液位为21%,压力0.19MPa,判别为球罐液位和压力低,形成丁二烯物料汽化。进行倒料操作,使球罐液位升高,当液位为35%,压力0.28MPa时启泵,出口压力为0.8MPa,流量到达12.9m3/h,满足出产需求。
屏蔽泵气蚀原因是泵进口压力低,形成丁二烯没有进泵时就气化了。屏蔽泵石墨轴承失效原因剖析张健摘要屏蔽泵在实践使用中,由于受运送介质、维修和操作等因素的影响,常常会呈现一些毛病。对屏蔽泵运转中呈现的易发毛病进行剖析,制定有效控制方法。